走出磨合期:力推按BOM发料
自东安动力ERP(企业资源计划)系统上线以来,发料工作量大和迅速性问题、BOM精确率和维护有效性问题、不能迅速完工问题统一干扰着ERP(企业资源计划)操作者、管理人员,成为推进系统使用的妨碍。通过研究和梳理,东安决定选择按BOM发料这个突破口,来到达推进整体信息流连锁运行的作用。
第1,东安还依据增进历程中出现的难点和新问题,马上组织相关业务单元研究,当场给出处置论断,并需要责任单位必需在24小时内解决结束。通过3个月的努力,东安的库房已基础能做到按BOM发料,BOM的发料精确率和完工迅速度、维护有效性都得到了提升。而走上正规的发料工作,也减轻了保存员的工作压力,激起了操作人员应用ERP(企业资源计划)的工作热诚。
第2,东安动力依据调研结果,编制发表了《按BOM发料通告》,需要库房业务单元、车间、技术业务单元都要以系统BOM为独一规范引导实际工作,这样既清晰了各单位的职责和工作根据,也理顺了物流信息渠道;与此同时,为有效落实按BOM发料工作需要,东安动力还组织了特地team更深层次库房进行落实,加强思维发起工作,几乎手把手地一一库房引导保存员按需要的方法发料。
走出磨合期:收益初显
随同东安动力ERP(企业资源计划)系统较多模块的真正运行,企业的管理愈加通透、细化。经过实行企业策略规划及业务流程再造,东安动力逐渐优化企业制造、运营形式,企业资产中已不存在不良资产,数控设施制造的商品占有率也回升到45%以上,迅速提高了企业核心竞争能力。而经过流程变革,东安动力也逐渐完成了向哑铃型制造企业的转型。
在汉普咨询的结合下,东安动力通过没达到3个月的流程优化使几乎堕入僵局的ERP(企业资源计划)系统开始进入正规。2004年11月,东安动力的financial、渠道市场营销、生产、质量管理系统就齐全甩掉了手工帐,ERP(企业资源计划)系统内外管理到达统一。而2005年3月东安动力的人事(HR)系统也开始整体使用,6月设施管理系统上线,financial规范cost模块的实行也获得了进展。
比如:经过ERP(企业资源计划)管理,严格掌控当月不应用的领用,对最近不应用的tool、工装严格掌控提早领用,以减少各单位tool存货,减少现金流占领。2005年2月份减少106.2万元,2005年3月份减少54万元,2005年4月份减少128.7万元
现阶段东安动力构建的商品DATA系统和物流管理系统,完结了东安动力没有一个完好、一致的商品、物料、制造等DATA电脑管理系统的历史。东安动力已完成了按BOM发料、制造、完工,完成了机电资料、tool工装各子库存货资源的共享,节省了存货现金流占领,并合理分配了资源。比如,2005年4月东安动力205车间订货计划中招标洽购现金流159.9万元,因为完成了tool工装的资源共享,经商量后将招标洽购现金流减少为40.9万元。